摘要 乙烯裝置裂解爐凝液系統(tǒng)低壓和常壓閃蒸罐的液位計變送器引壓管易堵塞,造成凝液外送泵抽空,將液位計變送器改造為雙法蘭毛細(xì)管差壓變送器后,液位和凝液外送能夠穩(wěn)定控制。開工初期由于原料和稀釋蒸汽流量表不穩(wěn)定,經(jīng)常觸發(fā) SD-1 和 SD-2 聯(lián)鎖,增加流量偏差報警能夠避免此類現(xiàn)象發(fā)生。以裂解原料為加氫尾油的原料流量計,由于加氫尾油雜質(zhì)較多、組分較重,流量顯示不準(zhǔn)且偏差較大,將流量計變送器改造為雙法蘭毛細(xì)管變送器后,流量趨勢穩(wěn)定。急冷系統(tǒng)稀釋蒸汽發(fā)生器 2 # 進(jìn)料加熱器發(fā)生泄漏,污染了乙烯裝置的低壓蒸汽管網(wǎng)和外送凝液,系統(tǒng)經(jīng)過長時間置換恢復(fù)常態(tài),在凝液外送管線上增加一塊 TOC 在線分析儀表,能夠及時發(fā)現(xiàn)裝置有無泄漏,確保地衣時間處理,從而保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。KdY壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
1 凝液系統(tǒng)液位計變送器改造
1. 1 凝液外送泵抽空問題
本乙烯裝置凝液系統(tǒng)流程見圖 1。
很高壓凝液、高壓凝液和中壓凝液送至低壓凝液閃蒸罐,罐底液相經(jīng)過液位調(diào)節(jié)閥 1 控制與低壓凝液一起送至常壓凝液閃蒸罐,罐底液相通過凝液外送泵送至換熱器 1 和換熱器 2 冷卻后,經(jīng)液位調(diào)節(jié)閥 2 送出界區(qū)至公用工程,此調(diào)節(jié)閥控制常壓凝液閃蒸罐液位。在裝置開工初期發(fā)現(xiàn)凝液外送泵經(jīng)常抽空,這是由于常壓凝液閃蒸罐的液位計引壓管發(fā)生堵塞,造成顯示液位瞬間升高,液位計將信號傳送給調(diào)節(jié)閥 2,使調(diào)節(jié)閥開大,增加凝液外送量,從而達(dá)到降低液位的目的,而常壓凝液閃蒸罐的實(shí)際液位并未升高,凝液外送泵將罐中凝液全部送出,造成抽空,極易造成泵的損壞。常壓凝液閃蒸罐液位計使用的是
差壓式變送器,此類變送器的缺陷在于介質(zhì)在引壓管中傳輸距離較長,非常容易堵塞,尤其是在開工初期水質(zhì)波動較大時,堵塞的引壓管造成液位顯示不準(zhǔn)確。
1. 2 液位計變送器改造
為解決上述問題,將常壓凝液閃蒸罐的液位計變送器進(jìn)行改造,改造成雙法蘭毛細(xì)管差壓變送器。雙法蘭毛細(xì)管差壓變送器的特點(diǎn)是變送器容器的兩個法蘭直接連接,金屬膜盒經(jīng)毛細(xì)管與變送器的測量室相連通,在膜盒、毛細(xì)管以及測量室 中 充 滿 封 閉 的 硅 油,硅 油 傳 送 壓 力 的 變化,同時起到了變送器與介質(zhì)隔離的作用,避免物質(zhì)在較長的引壓管中流動不暢造成的流量測定不準(zhǔn)確的情況,降低介質(zhì)結(jié)垢堵塞引壓管的風(fēng)險[2] 。由于經(jīng)低壓凝液閃蒸罐罐底液位調(diào)節(jié)閥 1去常壓凝液閃蒸罐的凝液量也會影響常壓凝液閃蒸罐的液位,于是將低壓凝液閃蒸罐和常壓凝液閃蒸罐的液位計變送器均改為雙法蘭毛細(xì)管變送器,以保證液位穩(wěn)定,改造后低壓凝液閃蒸罐和常壓凝液閃蒸罐的液位變化趨勢分別見圖 2 (a)和 (b),可見變化較為平穩(wěn),保證凝液外送泵的正常運(yùn)行,未再出現(xiàn)抽空的情況。
2 增設(shè)流量偏差報警
2. 1 事件起因
乙烯裝置共有 8 臺裂解爐,1~7 # 裂解爐均有四個通道,8 # 裂解爐有三個通道,每個通道均設(shè)有四塊原料流量表和四塊稀釋蒸汽流量表,其中三塊為 A、B 和 C 聯(lián)鎖表,另一塊為控制流量表。即對于原料來說,當(dāng)三塊聯(lián)鎖表中的兩塊流量低至聯(lián)鎖值時,會觸發(fā) SD-1 聯(lián)鎖,聯(lián)鎖后原料電磁閥關(guān)閉,稀釋蒸汽調(diào)節(jié)閥開大。對于稀釋蒸汽,當(dāng)三塊聯(lián)鎖表中的兩塊流量低于聯(lián)鎖值時,會觸發(fā)SD-2 聯(lián)鎖,燃料氣電磁閥關(guān)閉,火炬電磁閥打開。雖然聯(lián)鎖的目的是對裝置進(jìn)行保護(hù),但是儀表失靈或非真實(shí)值都會引發(fā)聯(lián)鎖,造成裂解爐不必要的波動和產(chǎn)量損失。
在 2014 年 3 月 20 日,3 # 裂解爐由于第三通道稀釋 蒸 汽 流 量 計 失 準(zhǔn),引 起 兩 塊 聯(lián) 鎖 表 流 量低,造成 SD-2 聯(lián)鎖。2014 年 4 月 11 日,5 # 裂解爐第二通道原料堵塞引壓管,引起兩塊聯(lián)鎖表流量低,造成 SD-1 聯(lián)鎖。
由于 SD-1 和 SD-2 由流量觸發(fā)的聯(lián)鎖均為“3 選 2”。所以當(dāng)兩塊表同時出現(xiàn)大幅快速波動時,來不及等操作人員做出反應(yīng),就已經(jīng)觸發(fā)聯(lián)鎖。
2. 2 增加偏差報警
簡單地提高各流量表的報警值并不能滿足避免觸發(fā)聯(lián)鎖的要求,不僅增加很多不必要的報警,也消耗操作人員的精力投入。陳永慶[1] 在對錦西煉油廠試驗(yàn)裝置改造項(xiàng)目中,對報警系統(tǒng)增加了溫度、壓力和進(jìn)油量等偏差報警。受文獻(xiàn)啟發(fā)并經(jīng)過與 DCS 人員的討論,將 A、B 和 C 三塊聯(lián)鎖表之間增加偏差報警,當(dāng)任意兩塊表顯示值的偏差超過 10%時,即會彈出報警對話框和報警聲音以提醒操作人員。原料流量偏差報警界面見圖 3,獲 得 210FXT117405ABC 偏 差 報 警 提 示后,查看 7 # 爐第四通道的三塊聯(lián)鎖流量表,發(fā)現(xiàn) A表明顯低于 B 和 C 表,并且 B 和 C 表的流量穩(wěn)定,并未大幅上升或下降,并且觀察各相關(guān)參數(shù),如 COT、橫跨壓力和閥位等,確認(rèn) A 表的數(shù)值降低并不是流量真實(shí)下降,隨即將流量調(diào)節(jié)閥解成手動,儀表后臺旁路現(xiàn)場校表。當(dāng)兩塊流量聯(lián)鎖表同時出現(xiàn)下降并快速逼近聯(lián)鎖值時,將輔操臺的 SD-1 聯(lián)鎖旁路按鈕扳至旁路位置,使原料流量聯(lián)鎖處于旁路位置,確認(rèn)各個參數(shù)正常后校表,正常后取消旁路,恢復(fù)聯(lián)鎖。輔操臺旁路并不屬于常規(guī)操作,僅為避免儀表原因造成裂解爐聯(lián)鎖,引起生產(chǎn)波動。稀釋蒸汽的流量偏差報警界面見圖 4,與原料的流量偏差報警具有相同的作用。
在增加流量偏差報警后,杜絕因原料和稀釋蒸汽流量表的問題而觸發(fā)裂解爐聯(lián)鎖的現(xiàn)象,不僅減少了裂解爐的波動,也減少了經(jīng)濟(jì)損失。
3 HTO 流量表變送器改造
3. 1 事件起因
本乙烯裝置有 1~4 # 四臺裂解爐可以投加氫尾油 (HTO) 原料,在正常投油負(fù)荷時,HTO 的投油量在 50~75 t/h。自正常投產(chǎn)以來,HTO 流量表經(jīng)常出現(xiàn)偏差較大,流量不準(zhǔn)的情況,對生產(chǎn)穩(wěn)定造成負(fù)面影響。HTO 流量表采用的孔板流量計,引出一塊流量控制表和三塊聯(lián)鎖表。由于 HTO是乙烯裝置裂解原料中組分#重的,其原料性質(zhì)見表 1,因此原料中的雜質(zhì)和重組份容易在引壓管中沉積和聚集,形成堵塞,引起前后壓差的大幅波動,從而造成流量顯示不穩(wěn)定和不準(zhǔn)確。流量表改造前后波動見圖 5,由圖可見,流量波動不僅幅度大而且偏差明顯。
經(jīng)過現(xiàn)場對儀表的檢查和分析發(fā)現(xiàn),流出黑色物質(zhì),其主要成分為無機(jī)物,并且在引導(dǎo)壓管部分位置發(fā)現(xiàn)聚集蠟狀凝結(jié)物,可能是 HTO 中含有的無機(jī)雜質(zhì)沉淀,造成引壓管堵塞引起流量測量不準(zhǔn)確,另一方面也可能是 HTO 孔板流量計引壓管的 “蛇形”蒸汽伴熱所起作用有限,并未達(dá)到保證 HTO 在長達(dá) 4~5 m 的引壓管內(nèi)正常流動的目的。
3. 2 變送器和伴熱改造
針對上述情況,需要解決的是 HTO 在引壓管內(nèi)流動防止沉積的問題,由于引壓管長達(dá) 4 ~ 5m,很難保證 HTO 在管內(nèi)的流動,受低壓凝液閃蒸罐和常壓凝液閃蒸罐液位計變送器改造的啟發(fā),考慮對 HTO 流量計進(jìn)行雙法毛細(xì)管差壓變送器的改造。改造前后見圖 6,將二次閥至儀表處的引壓管改造成雙法蘭毛細(xì)管,即 HTO 自孔板處引出后并未經(jīng)過 4~5 m 長的引壓管,而是利用毛細(xì)管中的硅油壓力變化,#后來測量 HTO 的流量。
改造前使用的蒸汽伴熱雖然有高熱輸出和廢氣利 用 等 優(yōu) 勢,但 在 溫 度 控 制 上 遠(yuǎn) 不 如 電 伴熱[3] ,電伴熱不會造成局部的過冷或過熱的現(xiàn)象,對于 HTO 這種較重的裂解原料來說,可以防止其因局部溫度過低而流通不暢。改造后,相比改造之前,流量的波動大幅降低,由原來的#大 600 kg/h 減小至 100~200 kg/h范圍內(nèi)波動,并且三塊聯(lián)鎖表之間的偏差僅在 100kg/h 左右,說明改造后的效果非常明顯。
4 增加 TOC 分析儀表
4. 1 事件起因
如圖 1 所示,低壓凝液閃蒸罐頂部的低壓蒸汽并入低壓蒸汽總管,并有一路分支作為除氧槽的加熱介質(zhì),除氧后的水經(jīng)很高壓鍋爐給水泵送至裂解爐經(jīng)過汽包產(chǎn)生很高壓蒸汽,很高壓蒸汽作為裂解氣壓縮機(jī)的驅(qū)動源,而裂解氣壓縮機(jī)的凝液又經(jīng)過換熱器 2 和換熱器 3 升溫后返回除氧槽。2016 年 12 月,公共工程脫鹽水站發(fā)現(xiàn)乙烯裝置送來凝液中伴有油的味道并含有油花,這可能是乙烯裝置的凝液系統(tǒng)中混入了油,即某個換熱器泄漏造成。經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn),急冷崗位的稀釋蒸汽發(fā)生器 2 # 進(jìn)料加熱器發(fā)生泄漏,含油的工藝水側(cè)泄漏至 MC 側(cè),被污染的 MC 進(jìn)低壓凝液閃蒸罐,污染了罐頂?shù)牡蛪赫羝退椭凉霉こ痰耐馑湍,由于低壓蒸汽總管也被污染,直接?dǎo)致鍋爐給水品質(zhì)下降,從而污染了很高壓蒸汽,在很高壓蒸汽取樣器取出的樣品混濁,因此被污染的裂解氣壓縮機(jī)的復(fù)水由送往凝液系統(tǒng)改為送至循環(huán)水。在對稀釋蒸汽發(fā)生器 2 # 進(jìn)料加熱器切出后,將列管裂縫焊接完好,并將整個系統(tǒng)大量排放,一周左右才將整個凝液系統(tǒng)置換干凈。
4. 2 增加 TOC 分析儀表
外送凝液中集合了整個乙烯裝置的很高壓凝液、高壓凝液、中壓凝液和低壓蒸汽,在設(shè)計之初即考慮到低壓凝液來源用戶眾多,防止低壓凝液被污染的情況發(fā)生,在去常壓凝液閃蒸罐的低壓凝液位置上有兩塊總有機(jī)碳 (TOC) 分析儀表,分別為AI19101 和 AI19102,測量不同支路低壓凝液集合后的 TOC,但凝液送至界區(qū)的 TOC 卻沒有測量,導(dǎo)致難以地衣時間發(fā)現(xiàn)外送凝液的 TOC 超標(biāo),以致被污染的蒸汽和凝液在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),對各設(shè)備造成相當(dāng)大的影響。因此在外送凝液總管上增加一塊 TOC 在線監(jiān) 測 分 析 儀 表 AI19044,此 表 的 量 程 為 0 ~10ppm,以此來保證外送凝液的品質(zhì)。增加的分析儀表位置見圖 1。一旦此表顯示值超標(biāo),即可根據(jù)AI19101 和 AI19102 立即確認(rèn)是否為低壓蒸汽污染所致,排除低壓蒸汽后,立即排查很高壓凝液、高壓凝液和中壓凝液來源的各個用戶,力求地衣時間發(fā)現(xiàn)泄漏源,防止發(fā)生更大面積的污染。
5 結(jié)語
在對凝液罐液位計進(jìn)行雙法蘭毛細(xì)管差壓變送器改造后,保證凝液罐液位的穩(wěn)定,避免波動對凝液外送泵的影響; 原料和稀釋蒸汽流量聯(lián)鎖表增設(shè)的偏差報警避免不必要的聯(lián)鎖造成的生產(chǎn)波動和經(jīng)濟(jì)損失; HTO 原料流量表的變送器改造將流量波動限制在可控范圍內(nèi),為裝置的操作提供了可靠依據(jù); 外送凝液總管增加 TOC 分析儀表對外送凝液品質(zhì)實(shí)時監(jiān)控,能夠地衣時間發(fā)現(xiàn)泄漏,將對乙烯裝置的污染降至#低。